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黄铜带在钟罩炉退火时使用氨分解气作为?;て?,由于锌的化学活泼性大,与氧具有很强的亲和力,在加热时与退火炉内?;て罩胁辛舻腛2、CO2、H2O等发生氧化反应生成氧化锌。
生产中出现过因?;て鹾砍暝斐傻牟牧媳砻嫜趸⒑斓南窒螅狈纸獗;て鹾坑?0ppm降低***3ppm期间钟罩炉生产的一炉黄铜带材,料面均氧化发红,酸洗工序使用3000目刷子刷洗带材表面未能消除氧化色。相同工艺生产的黄铜带,?;て鹾课衷?.5ppm~3ppm之间,带材表面呈亮。
?;て鹾砍昵榭鲇幸韵录钢郑?、氨分解炉停炉三天以上,重启运行氧含量高达8ppm,数小时后降低到工艺要求的3ppm以下;2、液氨液位低于要求值时氧含量超标***6ppm,补足液氨3小时后降到3ppm;3、更换氨分解净化器分子筛后氧含量高达20ppm,36小时降到3ppm。
为提高表面质量对?;て鹾拷邢薅ǎ何⒀鹾?lt;8ppm时方可供气给生产车间;氧含量在3ppm~8ppm时可生产黄铜带半成品;微氧含量≤3ppm时方可生产黄铜预成品和成品。
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